氯氫處理(lǐ)是氯堿生產的主要(yào)工序,負責將電解槽(cáo)出來的濕氯氫氣(qì)脫水除雜質後輸(shū)送到用戶。工廠為(wéi)解(jiě)決(jué)氯氣溫度高、氯中含水超(chāo)標進行了相關改進(jìn)。螺旋(xuán)板式換熱器是一種新型(xíng)換熱(rè)器,傳熱效率好,運(yùn)行穩定性高,可多台共同工作。螺旋板式換熱器(qì)是一種高效換熱器設備(bèi),適(shì)用(yòng)汽-汽、汽-液(yè)、液-液(yè),對(duì)液傳熱。
1、裝置狀況
1996年改造前,工廠氯氣壓縮機(jī)循環酸冷卻(què)裝置(zhì)為f =16 m2的蛇管冷卻器,用工業水冷卻。這種冷卻(què)器傳熱係數(shù)低,隻有列管式冷卻器(qì)的(de)1/ 10 ,且體(tǐ)積龐大,由(yóu)於使用(yòng)年限較長,氯氣出口溫度達60℃左右,氯中含(hán)水平均達0. 1 %;改造後用f = 25 m2的不可拆式螺旋板換熱器代替蛇管冷卻器,使氯氣壓縮(suō)機循環(huán)酸氯氣(qì)溫度降至30℃以下,氯中含水在0. 04 %以下,設備和管道使用壽命延長,解決了因硫酸溫度高,加之硫酸(suān)濃度低造成的氯壓機(jī)蛇管(guǎn)冷卻器腐(fǔ)蝕(shí)嚴重的問(wèn)題。改造前設備管道使用壽命短,嚴(yán)重者每周(zhōu)倒用1次氯壓機(補漏) ,每月(yuè)更換1次氯壓機(修複) ,嚴重影響正常生產。改造後,氯壓機使用短時間(jiān)可達(dá)5個月更換1次,保(bǎo)證生產的正常運行。
2、裝置(zhì)存在問題
改(gǎi)造後該裝置平(píng)穩運行較長時(shí)間。1999年初不可拆式螺旋板換熱器換熱效果明顯下降,硫酸溫度呈上升趨勢,經分析(xī)查找原因,初步判定為不可拆(chāi)式螺旋板換熱器堵塞嚴重,由於工廠工業水使用地下水,水質較差,泥沙等雜質多,不可拆式螺(luó)旋板換熱器間隙較小,淤泥積聚後,不易清洗,冷卻效(xiào)果(guǒ)差,給生產帶來困難。
3、解決方法
針(zhēn)對地下水泥沙較多,增設2台水過濾(lǜ)器,可切換清洗,減少帶(dài)入螺(luó)旋板換熱(rè)器的泥沙。
購進2台(tái)可拆(chāi)式螺旋(xuán)板式(shì)換熱器(型L TK20 1000/800) ,堵塞後拆開及時清洗,氯壓機循環係統冷卻效果恢複(fù)到新螺旋板換熱器使用時期效果。
為節省資金,將更換下的不可拆式螺旋板換熱器自己改型使用,具體方(fāng)法為:將更換下的不可拆式螺旋板換熱器用高壓水(shuǐ)衝洗後,用車床(chuáng)把水出口端麵卷板(bǎn)直徑全部車平;將(jiāng)車好後的螺(luó)旋板換熱器加酸浸(jìn)泡(pào),然後再用(yòng)高壓水衝洗幹淨;把濃硫酸循環係統端麵卷(juàn)板用Φ10的鋼筋焊死,車平後在(zài)端麵周圍加法蘭,再做一個與端麵法蘭相同的法蘭,在中間焊一個100 mm水出(chū)口,然後(hòu)加膠墊用螺栓把緊,經打壓試漏後,便成了可拆式螺旋板換熱器。
4、使用效果(guǒ)
改型後的(de)螺旋板換熱器投入使用後與新購(gòu)進的可拆式螺旋板換熱器效果基本相同,我廠現已全部使用可拆式螺旋板(bǎn)換熱器,經過1年的(de)運行,氯氣出口溫度一直保持在30℃以下,氯中含水控製在0. 04 %以下(xià)。
5、結語
可拆式螺旋板(bǎn)換熱器的使用,保證了工廠生產設備長周期運轉,有計劃更(gèng)換(huàn),保(bǎo)證生產中各(gè)項工藝指標的完成,確保全廠(chǎng)生產的安全穩定運行,為工廠創造了一定的經濟效益。